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	<title>環保筷-台灣第一筷 &#187; Real causec</title>
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	<description>筷子的家 環保餐具販賣處 台灣第一筷為亨將精密自有餐具品牌</description>
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		<title>5Why分析課程心得-工程部_陳志龍 (第一名)</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 11:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layana</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育訓練]]></category>
		<category><![CDATA[筷子知識]]></category>
		<category><![CDATA[5WHY]]></category>
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		<description><![CDATA[5Why分析課程 2014.02.12 於亨將 &#160;&#160;&#160;&#160;心得報告：陳志龍(工程部) 很感謝這次molex楊先生的5why課程，基本上短短的一個小時，感覺上只過了10分鐘，淺顯易懂的內容，大略一直環繞著Real causec與Root cause，加上2013年QCC，顧問有上過課程的緣故，大概只聽了10 分鐘就差不多懂了。 Real causec(真因)：馬上能知道解決答案，無法用5why分析出來，這裡的Real causec相似QCC所說的”原因”。 Root cause (根因)：系統原因(不同的多種)，須用5why分析出來。這裡的Root cause則相似QCC所說的”現象”。 所以在這裡對照楊先生跟顧問的說法，可以證明 ”現象”不等於”原因”， ”原因” 不等於”現象”，很多事件的發生，原因可能只有一個，但引發原因的現象卻可以有很多種很多類型，楊先生課程是要我們去區分好，何種是”原因” ？”現象”？ 然後利用5why來做預防，可以有效的讓事件可以不再發生。 正好課程完畢了，有機會可以實習課程內容： Discipline 0. Prepare for the 8D Process行前準備：判斷是否適用以8D。 0-1線割機無法正常動作，嚴重時可能需要請機台廠商處理，需要額外的時間與金錢。 Discipline 1. Form the Tea成立小組：李世欽、曾安顯、陳志龍、jinnfer、Luze。 1-1線割機平時可以接觸使用的人員。 Discipline 2. Describe the Problem 描述問題：將問題儘可能量化清楚。 2-1上午１１點剛好上完5why課程，回到工作崗位時，jinnfer回應機台Ｂ 無法正常進行穿線動作，所以無法加工（上午開會前，是屬於正常加工狀態）。 Discipline 3. Contain the Problem立即行動:對於解決D2的行動, , , , , , , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5Why分析課程    2014.02.12 於亨將      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;心得報告：陳志龍(工程部)</p>
</p>
<p>很感謝這次molex楊先生的5why課程，基本上短短的一個小時，感覺上只過了10分鐘，淺顯易懂的內容，大略一直環繞著Real causec與Root cause，加上2013年QCC，顧問有上過課程的緣故，大概只聽了10 分鐘就差不多懂了。</p>
<p></p>
<p>Real causec(真因)：馬上能知道解決答案，無法用5why分析出來，這裡的Real causec相似QCC所說的”原因”。</p>
<p></p>
<p>Root cause (根因)：系統原因(不同的多種)，須用5why分析出來。這裡的Root cause則相似QCC所說的”現象”。</p>
<p></p>
<p>所以在這裡對照楊先生跟顧問的說法，可以證明 ”現象”不等於”原因”， ”原因” 不等於”現象”，很多事件的發生，原因可能只有一個，但引發原因的現象卻可以有很多種很多類型，楊先生課程是要我們去區分好，何種是”原因” ？”現象”？</p>
<p></p>
<p>然後利用5why來做預防，可以有效的讓事件可以不再發生。</p>
<p></p>
<p>正好課程完畢了，有機會可以實習課程內容：</p>
<p></p>
<p>Discipline 0. Prepare for the 8D Process行前準備：判斷是否適用以8D。<br />
    0-1線割機無法正常動作，嚴重時可能需要請機台廠商處理，需要額外的時間與金錢。</p>
<p></p>
<p>Discipline 1. Form the Tea成立小組：李世欽、曾安顯、陳志龍、jinnfer、Luze。<br />
    1-1線割機平時可以接觸使用的人員。</p>
<p></p>
<p>Discipline 2. Describe the Problem 描述問題：將問題儘可能量化清楚。<br />
    2-1上午１１點剛好上完5why課程，回到工作崗位時，jinnfer回應機台Ｂ 無法正常進行穿線動作，所以無法加工（上午開會前，是屬於正常加工狀態）。<br />
<a href="http://tw.layana.com/article/?attachment_id=1265" rel="attachment wp-att-1265"><img src="http://tw.layana.com/article/wp-content/uploads/2014/02/1.jpg" alt="可以證明 ”現象”不等於”原因”， ”原因” 不等於”現象”，很多事件的發生，原因可能只有一個，但引發原因的現象卻可以有很多種很多類型，楊先生課程是要我們去區分好，何種是”原因” ？”現象”？" title="5why分析，追究根本原因" width="553" height="320" class="size-full wp-image-1265" /></a></p>
<p>Discipline 3. Contain the Problem立即行動:對於解決D2的行動, , , , , , , , , ,等等。<br />
    3-1第一直覺反應，檢查給電子，調查最近一次的更換時間，５Ｓ動作。<br />
<a href="http://tw.layana.com/article/?attachment_id=1268" rel="attachment wp-att-1268"><img src="http://tw.layana.com/article/wp-content/uploads/2014/02/2.jpg" alt="" title="5why,WHY WHY 分析, layana company" width="552" height="229" class="alignnone size-full wp-image-1268" /></a></p>
<p>3-2更換給電子後，狀況無法解除，接著檢查銅線吃入深度約到下部滾軸，開始檢查下部滾軸。<br /><a href="http://tw.layana.com/article/?attachment_id=1269" rel="attachment wp-att-1269"><img src="http://tw.layana.com/article/wp-content/uploads/2014/02/3.jpg" alt="" title="5why,WHY WHY分析" width="570" height="210" class="alignnone size-full wp-image-1269" /></a></p>
<p>Discipline 4. Identify the Root Cause確認真因:<br />
4-1拆開下部系統，發現啟動旋轉無法正常運作，故機台當然無法正常送線。</p>
<p></p>
<p>Discipline 5. Formulate and Verify Corrective Action矯正措施:<br />
    5-1經由李世欽、曾安顯、陳志龍、jinnfer、Luze討論並檢討之後，<br />
　　1.機台清潔時距過長，由３個禮拜改為２個禮拜清洗機台一次。<br />
　　2.檢查碳刷庫存，避免碳刷使用消耗時，無法即時補上。</p>
<p>Discipline 6. Correct the Problem and Confirm the Effects改善問題並確認效果: <br />
　　將各部件清洗、更新之後裝回，並重新調正UV軸後，使可以順利完成送線動作。</p>
<p>Discipline 7. Prevent the Problem<br />
    將部件處理完後裝回機台並測試，使可開始動作，ＯＫ！機台修復成功，無   必要再請機台機台廠商過來，並隨時注意機台之清潔度，碳刷之消耗性，送線有無再次發生問題。</p>
<p>Discipline 8. Congratulate the Team<br />
恭禧小組:若照以上步驟完成後,問題已改善,此時可解散小組。</p>
<p>經由以上的歷程，可以讓我在以後的問題處理程序中，更快更有效的解決問題，而且讓每次的8D報告，產生回饋，不論是在教育新人還是問題回饋，減少重複性問題的產生，有效率的察覺問題，並解決問題。</p>
<p></p>
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